Прошивка на заказ.

  • В этой теме 420 ответов, 62 участника, последнее обновление 5 дней сделано Lexa.
Просмотр 15 сообщений - с 406 по 420 (из 421 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #117051
    Sinnersoul
    Участник
    • Ответов: 4
    @sinnersoul

    Прошу помощи на всех прошивках проблема с компиляцией

    Можно ли переназначить клапан тела на пин esp8266?

    #define heater 16
    #define PWM_CH2 10 // Клапан на тело

    Я не использую управление ТЭНом, и хотел бы через Gpio16 (или другой какой пин) подавать сигнал на клапан отбора тела.
    P.S.
    Это исключит PWM расширитель из сборки, и я смогу товарищу собрать простенький старт-стоп из Wemos + 1 шт DS-18B20 + реле клапана.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #117505
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    То есть не будут задействованы ни датчик давления, ни группа безопасности?

    Тогда уж ручками регулировать.

    #121515
    Sinnersoul
    Участник
    • Ответов: 4
    @sinnersoul

    Датчик давления и группа безопасности задействована.
    Я отказался от ADS1115 , и почти отказался от PCA9685.
    ————————————————————–

    Вместо АЦП, 3 сигнала датчиков аварии принимает PCF8574.
    Он же отправвляет CS_2, _RST_TFT и CS_01 на дисплей.
    Так же, PCF8574 управляет клапанами отбора голов и воды.

    Вместо датчика уровня я использую беспроводные wi-fi весы (переделанную твою прошивку).
    Кроме 2 перменных “Обьём мл.” + “Скорость мл./час”, весы передают в LuckyBox третью переменную, которая при достижении “Предела”, переключает режим с отбора голов на отбор тела, сбрасывает вес и устанавливает лимит 20000 мл.
    Таким образом, я не соединяю wi-fi весы с LB проводами, питая от 18650, при этом сохраняя функционал. Мне не нужен датчик №1 (Уровня)

    Так же, пока не используется РМВК, я использую GPIO3 (TX) для подачи сигнала на активный buzzer.

    Всё прекрасно работает.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #121520
    Sinnersoul
    Участник
    • Ответов: 4
    @sinnersoul

    1) Я использую PCA9685 только для подачи ШИМ на клапан отбора тела.
    2) Авиационные разьёмы для датчиков аварии ещё едут с “Aliexpress”. Останется просверлить и припаять.
    Это два недочёта моей LuckyBox.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #121525
    Sinnersoul
    Участник
    • Ответов: 4
    @sinnersoul

    Для финальной сборки, я хочу:
    1) Отказаться от датчика аварии №4, CH2 PCF89574, используя его для buzzera.
    2) Пином GPIO3 (ТХ) управять тэном вместо GPIO16. При использовании РМВК он же будет управлять ТЭНОМ.
    3) Использовать пин GPIO16 для управления клапанам отбора тела.

    Всё что мне нужно – это найти переменную, которая из Web передаёт ШИМ на PCA9685 (digitalWrite(16, “переменная”);
    Что бы сам ESP8266 дёргал клапан тела.
    ————————————————————–
    Я лишь прошу подсказки у разработчиков.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #121584
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    Всё что мне нужно – это найти переменную, которая из Web передаёт ШИМ

    Так работать то должно железка. Поэтому нужно смотреть СИ-шный код. Сама процедура описана в модуле pwm_out.cpp
    В какой то ветке уже предлагалось сократить схему управления клапанами  до одного полевика с логическим управлением. Пост ищется по “IRF7301“.

    #121588
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    Использовать пин GPIO16 для управления клапанам отбора тела

    Может лучше им открывать воду? Там ШИМить нет необходимости.
    А клапан тела повесить на PCF (вместо воды), тогда процедура рулёжки клапанами голов и тела останется одна.

    #121899
    Lexa
    Участник
    • Ответов: 8
    @lexa0374

    добрый день, проблема такая лб плата от джона 2.41  рм от Счасливчикова 3фазы. изночально всё работало только все клапана открывались при включении  решил поменять прошивку на инверт перепробовал все клапана работают как надо , но рм не управляется. рм подключено к Pow Modu

     

    #121923
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    Прошивки у Willi брал? У него по названию файла можно сориентироваться о внесённых изменениях. Главное, чтобы в имени не было слова РМВК.
    Ну и в настройках после перепрошивки силовой модуль стоит твердотельный, нужно поменять на плавную регулировку.

     

    #121940
    Lexa
    Участник
    • Ответов: 8
    @lexa0374

    прошивки беру у willi сейчас попробовал все без слов рмвк результат тотже. а прошивать надо по шнурку или через сеть?

    #121953
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    Лучше по шнурку и с полным стиранием.
    Силовой модуль выбран правильно?

    Была еще доработанная прошивка 2.0.22 от Dimapi
    Там в ВЕБ можно менять инверсию клапанов и добавлен выбор силового модуля РМВК. Сам не использовал и отзывов мало. Поэтому о её работоспособности ничего сказать не могу.
    Я бы предпочёл самостоятельно перекомпилировать стандартную прошивку под инверсию клапанов. Сергей описывал, что нужно подкрутить.

    #121965
    Lexa
    Участник
    • Ответов: 8
    @lexa0374

    все разобрался! спасибо за ответы. а функцию насоса так и не допелии или в какой то прошивке есть?

     

     

     

     

    #121966
    Lexa
    Участник
    • Ответов: 8
    @lexa0374

    с пид регулировкой разобрались?

    #121981
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    Что за хотелки с насосом?
    ПИД работает. Настраивать под своё оборудование нужно.

    #121982
    Андрей
    Участник
    • Ответов: 1103
    @5-158

    все разобрался!

    Что было то?

Просмотр 15 сообщений - с 406 по 420 (из 421 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.